通過提高出鋼溫度不低于1670℃、采用lf爐并控制精煉結束時的氧含量、在rh爐脫碳處理不吹氧升溫及脫碳結束后鋼水中氧含量,使澆注次數提高至不低于5次,生產成本能降低不低于5%的生產**碳鋼可澆性的方法。實現上述目的的措施:一種提高方坯連鑄機生產**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉爐冶煉:控制出鋼溫度不低于1670℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行lf爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1640~1665℃;在停止加熱**min內按照1~3kg/噸鋼加入精煉劑;并控制結束時氧含量在500~800ppm;當氧含量高于800ppm時采用al脫氧達到氧控制值;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,循環5min后測定氧含量,終脫氧值控制在15~40ppm,后破真空進行澆注;當氧含量低于15ppm時,通過增加循環時間達到氧含量控制值;當氧含量高于40ppm時,則通過補加鋁的方式達到氧含量控制值;4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度不低于;5)進行后續軋制。推薦地:出鋼溫度不低于1680℃。推薦地:lf爐精煉鋼水溫度在1640~1655℃,結束時鋼水中氧含量在500~765ppm。推薦地:rh脫碳處理終脫氧值在15~32ppm。中頻熔硅爐設備中頻感應電爐生產。湖南中頻熔煉爐設備
本發明涉及連鑄機澆鑄速度由hmi輸入設定替代手動調節的方法,屬于冶金行業連鑄設備技術領域。背景技術:連鑄機拉速是指澆鑄坯從結晶器中被引錠桿拉出來的速度。一般為1m/min~4m/min。拉速快慢決定了連鑄機的生產效率。拉速的穩定性決定了產品質量的高低。傳統的拉速控制多采用電位器手動調節,電位器是用于調節拉速快慢的元件,電位器(potentiometer)或稱(電壓器),也稱為“pots”或可變電阻器,連鑄機拉速控制原理也是基于電位器具有分壓功能來調節拉速,電位器輸出一個電壓值,其正比于沿著可變電阻器之滑動器的位置。因為溫度變化、磨耗及滑動器與可變電阻器之間的污垢均會造成電阻變化,影響電位計的精度,因此,電位計有太低的準確度。生產過程中常常因拉速不穩定引起液面波動,給連鑄機的穩定帶來了極大的威脅,對產品的質量也會產生很大的影響,同時也帶來了不必要的維護工作。電位器基本介紹:如圖1,電位器是具有三個引出端、阻值可按某種變化規律調節的電阻元件。電位器通常由電阻體和可移動的電刷組成。當電刷沿電阻體移動時,在輸出端即獲得與位移量成一定關系的電阻值或電壓。電位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可視作一可變電阻器。湖南中頻熔硅電爐生產廠家中頻熔煉爐多少錢中頻熔煉爐設備。
pid迭代學習處理后的數據與設置在工控機內的***控制量儲存器中的期望軌跡數據疊加在一起作為伺服缸下一次的控制量,從而將伺服缸活塞桿的位置調節到理想位置,**終使得伺服缸活塞桿伸出位移l與期望軌跡位移m的誤差調整為零。本發明技術方案的進一步改進在于:通過多流連鑄機末端電磁攪拌位置的實時精細伺服控制裝置來實現上述方法,多流連鑄機末端電磁攪拌位置的實時精細伺服控制裝置包括模擬量處理裝置、數字量處理裝置、a/d轉化模塊、d/a轉化模塊、與模擬量處理裝置連接并與伺服缸的活塞對應配合的伺服液壓系統、與末端電磁攪拌對應配合的末端電磁攪拌調節機構;模擬量處理裝置包括用于存儲期望軌跡的期望軌跡存儲器、位移傳感器、反饋控制器和比例調節器,位移傳感器設置在伺服缸活塞桿上用于采集伺服缸活塞桿的實際伸出量,位移傳感器獲得的采樣結果和期望軌跡存儲器內的對應期望值進行比較后的差值分別連接反饋控制器和比例調節器,反饋控制器和比例調節器的輸出信號連接伺服閥的輸入信號;數字量處理裝置包括工控機,以及設置在工控機內的pd處理單元、pid迭代學習單元、控制量儲存器,控制量儲存器與pd處理單元和pid迭代學習單元均信息連接。
圖5是本發明多流連鑄機末端電磁攪拌位置實時精細伺服控制方法流程圖;圖6是本發明所采用的pid迭代學習控制方法的方框圖;圖中標記如下:1、下底座,2、左導軌,3、左下車輪,4、末端電磁攪拌,5、小車,6、右下車輪,7、右導軌,8、伺服缸,9、上底座,10、左上車輪,11、右上車輪,12、電機連接泵組一,13、溢流閥一,14、高壓過濾器一,15、高壓過濾器二,16、溢流閥二,17、電機連接泵組二,18、蓄能器組,19、主液控單向閥,20、伺服閥,21、左液控單向閥,22、水套,23、活塞,24、活塞桿,25、位移傳感器,26、溢流閥,27、單向閥,28、右液控單向閥,29、二位四通換向閥。具體實施方式下面結合實施例對本發明做進一步詳細說明。本發明公開了一種多流連鑄機末端電磁攪拌位置的實時精細伺服控制方法,包括如下步驟:步驟a、建立凝固傳熱的數學模型,通過該數學模型對鑄坯凝固溫度場和坯殼生長的模擬結果,來計算出末端電磁攪拌4的位置;步驟b、通過射釘試驗和鑄坯低倍試驗對步驟a計算出的末端電磁攪拌4的位置進行修正,從而獲得末端電磁攪拌4的比較好位置;步驟c、獲得在不同連鑄工藝參數下的末端電磁攪拌4的比較好位置數據庫。中頻熔煉電爐價錢 中頻熔煉電爐生產。
接著轉到步驟e5;步驟e4.采用雙閉環控制策略和pid迭代算法,對伺服缸8的輸入信號進行控制,從而控制伺服缸8活塞桿24的伸出長度;步驟e5.工控機繼續偵測是否收到停澆信號,若沒有收到停澆信號,則轉到步驟e2,若收到停澆信號則進入步驟e6;步驟e6.澆注結束,末端電磁攪拌回到初始位置。步驟e4的具體控制過程為:伺服缸8活塞桿24伸出位移l與期望軌跡位移m的差值一方面經過模擬處理:差值通過反饋控制器來及時修正伺服閥20的輸入量,從而使伺服缸8的輸出量接近期望值,同時差值由對應的比例調節器進行比例調節后疊加到工控機輸出的對應比例伺服閥20的控制信號中,從而形成模擬閉環回路;另一方面差值經過數字處理,也就是差值經a/d轉換后傳到工控機內,由工控機內的pd處理單元進行pd算法處理,經pd處理單元輸出的數據疊加到下一個輸出控制量中從而對伺服缸8的誤差進行調節,從而形成數字閉環回路;在數字閉環回路中,差值也同時傳到工控機內的pid迭代學習單元中進行pid迭代學習算法處理,pid迭代學習處理后的數據與設置在工控機內的***控制量儲存器中的期望軌跡數據疊加在一起作為伺服缸8下一次的控制量,從而將伺服缸8活塞桿24的位置調節到理想位置。中頻感應電爐多少錢。湖南透熱爐
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圖4示出了根據本發明的一個實施例的線性收縮輥縫控制模式轉換軟壓下輥縫控制模式中設備位置的示意圖。如圖4所示,顯示連鑄機正在由進行線性收縮輥縫控制模式轉換軟壓下輥縫控制模式,其中s06-s07扇形段突然壓力增大的原因是,基于快換后新拉出板坯位于連鑄機的機械長度上的位置,判斷板坯移動至相應扇形段時,解除扇形段鎖定信號,按照軟壓下輥縫控制模式的目標位置進行壓下控制,扇形段輥縫加大壓下量,板坯對扇形段油缸的反作用力造成。快換前0段、1段、2段板坯已經進入s08-s09-s10-s11扇形段內,而后面的就是新快換后新拉出板坯進入到s04-s05-s06扇形段,這時plc控制系統計算出的輥縫目標位置在這s04-s05-s06扇形段進行軟壓下,實現軟壓下輥縫控制模式。圖5示出了示出了根據本發明的一個實施例的線性收縮輥縫控制模式轉換軟壓下輥縫控制模式的操作窗口示意圖。由于軟壓下輥縫控制模式**是3個扇形段進行壓下,執行壓下的扇形段對應的板坯為液芯半凝固狀態,**幾米長度。其他扇形段還是按照安照固態鋼坯冷熱收縮比例進行輥縫控制。如圖5所示,連鑄機快換完成后,工作人員觀察手動快換hmi啟動按鈕和停止按鈕3,當啟動按鈕為綠色時,連鑄機快換啟動信號被***。湖南中頻熔煉爐設備
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