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來源: 發布時間:2021-11-20

    無法使用扇形段輥縫控制模式的轉換功能。具體地,本實施例中連鑄機扇形段共有13個扇形段,每個扇形段由4個油缸組成實現打開關閉動作,每個油缸動作過程中的位置由位置傳感器來檢測,一旦故障2個位置傳感器,則扇形段位置無法確定,扇形段會自動鎖定位置使油缸不動作,所以一個扇形段壞2個傳感器,無法使用扇形段輥縫軟壓下輥縫控制模式轉換功能。連鑄機快換***,選擇軟壓下輥縫控制模式的過程中出現各種異常情況,此時需要工作人員觀察所有扇形段位置,如果發生某扇形段關閉力過大,拉不動板坯時,可以先取消軟壓下輥縫控制模式,扇形段會自動打開,必要時可以手動強制把扇形段打開到比較大,避免連鑄機凍坯。本領域技術人員在考慮說明書及實踐這里公開的發明后,將容易想到本發明的其它實施方案。本申請旨在涵蓋本發明的任何變型、用途或者適應性變化,這些變型、用途或者適應性變化遵循本發明的一般性原理并包括本發明未公開的本技術領域中的公知常識或慣用技術手段。說明書和實施例*被視為示例性的,本發明的真正范圍和精神由下面的權利要求指出。應當理解的是,本發明并不局限于上面已經描述的內容,并且可以在不脫離其范圍進行各種修改和改變。中頻感應電爐廠中頻感應電爐廠家。中頻透熱電爐生產廠家

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    接著轉到步驟e5;步驟e4.采用雙閉環控制策略和pid迭代算法,對伺服缸8的輸入信號進行控制,從而控制伺服缸8活塞桿24的伸出長度;步驟e5.工控機繼續偵測是否收到停澆信號,若沒有收到停澆信號,則轉到步驟e2,若收到停澆信號則進入步驟e6;步驟e6.澆注結束,末端電磁攪拌回到初始位置。步驟e4的具體控制過程為:伺服缸8活塞桿24伸出位移l與期望軌跡位移m的差值一方面經過模擬處理:差值通過反饋控制器來及時修正伺服閥20的輸入量,從而使伺服缸8的輸出量接近期望值,同時差值由對應的比例調節器進行比例調節后疊加到工控機輸出的對應比例伺服閥20的控制信號中,從而形成模擬閉環回路;另一方面差值經過數字處理,也就是差值經a/d轉換后傳到工控機內,由工控機內的pd處理單元進行pd算法處理,經pd處理單元輸出的數據疊加到下一個輸出控制量中從而對伺服缸8的誤差進行調節,從而形成數字閉環回路;在數字閉環回路中,差值也同時傳到工控機內的pid迭代學習單元中進行pid迭代學習算法處理,pid迭代學習處理后的數據與設置在工控機內的***控制量儲存器中的期望軌跡數據疊加在一起作為伺服缸8下一次的控制量,從而將伺服缸8活塞桿24的位置調節到理想位置。河南中頻感應電爐廠中頻感應電爐設備廠家。

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    推薦地:rh脫碳處理中的測氧一次是在脫碳結束后先進行一次,再次測氧是在加鋁脫氧循環到5min時進行。本發明中主要工藝的機理及作用方坯澆注**碳鋼結瘤產物為al2o3,為提高可澆性,應盡可能減少和排除鋁的脫氧產物。這是由于常規工序下,rh升溫采用鋁熱反應,會產生大量的氧化鋁,而lf電極加熱升溫則優勢明顯,采用電加熱替代了鋁加熱。本發明之所以控制出鋼溫度不低于1670℃,出鋼鋼水中碳在,推薦地出鋼溫度不低于1680℃,是由于當出鋼溫度過低時,會增加lf爐加熱時間,從而導致lf爐加熱過程中增加過多,產生更多的氧化鋁產物。出鋼碳過高會增加rh脫碳的負荷,甚至會采取強制吹氧脫碳,出鋼碳過低,則會導致鋼中氧增加,消耗更多的脫氧劑—鋁,生產脫氧產物al2o3。本發明之所以采用lf爐精煉,并采用電極加熱使鋼水溫度達到1640~1665℃,并控制結束時氧含量在500~800ppm,推薦地煉鋼水溫度在1640~1655℃,結束時鋼水中氧含量在500~765ppm,是由于鋼水溫度過高一是會導致加熱時間增加,浪費成本,二是會降低連鑄機拉速,使得氧化鋁更易聚集在水口附近,降低澆注性能;理論上氧含量越低,則產生的氧化鋁越少,但如果氧太低,rh又達不到脫碳的需要。

    在停止加熱前2min時按照2kg/噸鋼加入精煉劑;結束時氧含量在763ppm;無需再采用al脫氧;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,按照,終脫氧值在16ppm,后破真空進行澆注;由于氧含量在期限定范圍之內,故無需補加鋁;4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度在;5)進行后續軋制。經觀測,本實施例澆注5次時,其下水口處未發現有跳棒結瘤現象,噸鋼少用鋁。實施例2一種提高方坯連鑄機生產**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉爐冶煉:控制出鋼溫度1693℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行lf爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1640℃;在停止加熱前2min時按照2kg/噸鋼加入精煉劑;結束時氧含量在;無需再采用al脫氧;3)在rh爐進行脫碳處理:其全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,按照,脫氧值在,由于氧含量低,增加循環時間5min,后達到要求,后破真空進行澆注;4)進行連鑄:澆注全程采用吹氬保護,并加滿無碳覆蓋劑;控制拉坯速度在;5)進行后續軋制。經觀測,本實施例澆注5次時,其下水口處未發現有跳棒結瘤現象,噸鋼少用鋁。實施例3一種提高方坯連鑄機生產**碳鋼可澆性的方法。中頻感應電爐生產廠家。。

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    附圖說明圖1是本發明hmi畫面編輯和制作的界面圖;圖2是本發明的變量進行定義的界面圖;圖3是本發明連鑄機在生產過程中由hmi輸入設定拉速值替代手動電位器調節拉速的畫面。具體實施方式為了使發明實施案例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合實施案例中的附圖,對本發明實施案例中的技術方案進行清晰的、完整的描述,顯然,所表述的實施案例是本發明一小部分實施案例,而不是全部的實施案例,基于本發明中的實施案例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施案例,都屬于本發明保護范圍。連鑄機澆鑄速度由hmi輸入設定替代手動調節的方法,包含以下步驟:(1)hmi畫面編輯和制作,在hmi畫面上增加拉速調節子畫面;(2)畫面制作好以后,將變量進行定義,進行程序設計及測試;(3)由hmi輸入設定拉速值替代手動電位器調節拉速。所述步驟(3)中,由hmi輸入設定拉速值作為電位器調節的備用hmi拉速控制,當電位器失效后,***時間切換為hmi調節拉速,并將***一次正常的拉速設定值(已經在程序里做了存儲)作為拉速調節的初始值,這樣避免在生產過程中拉速的驟然變化造成坯子質量問題,接下來操作工可以根據生產節奏和鋼水溫度進行拉速調節。中頻熔煉爐費用中頻熔煉爐生產廠家。中頻爐設備廠家

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機械設備行業中,連鑄設備及其配件,高中頻電源,電子元器件,電氣、機械設備是能實現長期穩定收入或增長的行業。眾所周知,灌裝機生產型的應用可以實現食品、醫藥、日化企業的高量生產,進而幫助生產企業實現高速生產的目的。過去的灌裝生產線的系統有不少缺點,包括采購成本高、設備大而重、安裝困難、維修費用高等問題。在主要的紡織流程中,連鑄設備及其配件,高中頻電源,電子元器件,電氣、機械設備首先將各種天然纖維和化學纖維紡成紗,織造機械將紗線織成布,然后印染機械對布料進行染色整理,通過連鑄設備及其配件,高中頻電源,電子元器件,電氣、機械設備將織物制成服裝。覆蓋全國四縱四橫的高鐵主干網開始悄然改變著國人的出行習慣,效率的大幅提升已成為我國發展的重點競爭力,一批機械及行業設備公司成為市場追捧的方向,正在穩步發展。中頻透熱電爐生產廠家

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