并利用班前、班后會由班長或安全員向班組員工進行安全生產操作規程的項點解讀和培訓,讓所有操作者了然于胸,熟練運用。、4個具體措施一是根據現場實際編排了行之有效的天車吊運指令手勢,由于鑄造車間現場噪音大,煙塵重,只能通過動作幅度較大的手勢來指揮天車吊運,完成吊運作業,因此將“起、落、行走”等指令編排成固定的大幅度手勢,并對天車司機進行形象記憶培訓,來確保生產過程中的安全。、二是配備了3個安全生產輔助工具即:驗電筆、遠紅外測溫***和爐襯厚度報警器。生產過程中規定每兩個小時對重點配電箱等關鍵部位進行檢測,看是否有漏電情況發生;每出一包鐵水對爐體線圈、銅排接點進行溫度檢測,看是否有溫度異常現象;安裝了爐襯厚度報警器,當爐襯變薄到臨界值即自動報警,班組成員則立即清爐做重新打制爐襯的準備,這一舉措避免了因爐襯變薄導致的穿爐等嚴重事故。三是配齊7件勞動防護用品,即安全帽、阻燃服、爐前靴、護目鏡、防塵口罩、護耳塞、手套,并對員工的勞保穿戴進行詳細培訓,提出了嚴格要求,班前專人檢查,以防止安全生產事故和職業健康危害的發生。四是根據生產過程總結出51項重要安全生產檢查項點,并將所有項點列到檢查表上。中頻透熱爐中頻透熱電爐。中頻熔硅爐廠家
位移傳感器獲得的采樣結果和期望軌跡存儲器內的對應期望值進行比較后的差值通過a/d轉化模塊分別與pd處理單元和pid迭代學習單元連接,pd處理單元和pid迭代學習單元處理后的數據均通過d/a轉化模塊連接伺服閥的輸入信號;伺服液壓系統包括相互配合的主液壓泵站和伺服閥控部分,其中:主液壓泵站包括電機連接泵組一、溢流閥一、高壓過濾器一、蓄能器組,其中電機連接泵組一、溢流閥一、高壓過濾器一依次連接,電機連接泵組一和蓄能器組分別連接油箱,油箱通過伺服液壓系統連接伺服缸,高壓過濾器一連接電源;伺服閥控部分包括二位四通換向閥、主液控單向閥、伺服閥、左液控單向閥、右液控單向閥、溢流閥、單向閥,其中二位四通換向閥的p端和l端對應連接伺服液壓系統的p端和l端,二位四通換向閥的a端連接主液控單向閥的l端、左液控單向閥的l端、右液控單向閥的l端,二位四通換向閥的b端連接主液控單向閥的x端、左液控單向閥的x端以及右液控單向閥的x端,主液控單向閥的出油口還連接伺服液壓系統的p端;伺服閥的p端經主液控單向閥連接伺服液壓系統的p端,伺服閥的t端對應連接伺服液壓系統的t端,伺服閥的a端和b端分別連接左液控單向閥和右液控單向閥的堵油口。河北中頻熔煉電爐哪家好中頻電爐設備 中頻電爐廠。
步驟c、獲得在不同連鑄工藝參數下的末端電磁攪拌的比較好位置數據庫;步驟d、通過對不同連鑄工藝參數下的末端電磁攪拌比較好位置進行大數據分析,得出末端電磁攪拌比較好位置數據庫,同時兼顧伺服缸活塞桿行程,確定末端電磁攪拌的初始位置;步驟e、生產過程中,工控機根據連鑄工藝參數實時調取末端電磁攪拌比較好位置數據庫中的數據,并將末端電磁攪拌的比較好位置與當時末端電磁攪拌的位置進行比較,如果二者的位置差值為零則不予調整,如果位置差值不為零,則實時調整末端電磁攪拌的位置直至其位于比較好攪拌位置處。本發明技術方案的進一步改進在于:步驟c中的連鑄工藝參數包括鑄機流別、澆鑄鋼種、澆鑄溫度、拉速、鑄坯斷面尺寸、結晶器液面高度、結晶器冷卻水量、進出口水溫差、二冷各區的實際噴水量、水溫度中的一種、兩種或多種。本發明技術方案的進一步改進在于:步驟e中的比較過程包括如下步驟:步驟e1.工控機首先根據連鑄工藝參數及伺服缸的參數生成期望軌跡曲線,得到期望軌跡位移m;步驟e2.工控機通過位移傳感器實時檢測伺服缸活塞桿的伸出位移l(工控機對活塞桿24伸出位移的檢測是每隔固定的周期進行的)。
形成模擬閉環回路;反饋信號與期望軌跡位移的差值由工控機進行pd算法處理后疊加到下一個輸出控制量中,形成數字閉環回路,在數字閉環回路中,采用pid學習迭代算法將水冷伺服缸活塞桿的位置調節到理想位置。該多流連鑄機末端電磁攪拌位置實時伺服控制裝置包括設置在工控機中的pid迭代學習控制器,a/d轉化模塊,d/a轉化模塊,比例調節器、反饋控制器、位移傳感器、伺服液壓系統(水冷伺服缸、液壓泵站、蓄能器組、各種液壓閥件)、末端電磁攪拌調節機構(導軌、末端電磁攪拌、小車、車輪)。pid迭代學習控制器包括pd處理單元、pid迭代學習單元和兩個控制量存儲器,它能夠實現pid迭代學習算法、pd算法、控制量存儲功能,連鑄機拉鋼生產是具有重復運動特點,每一個不同連鑄工藝參數下的運行條件是相似的,并且控制目標的要求也是相同的,因此可以利用計算機的儲存功能,將上一個行程的誤差信息應用到下一個行程的控制中,使得系統的輸出愈來愈接近系統的控制目標,從而可以提高系統的動態響應速度和控制精度,這個過程就是迭代學習控制器的原理。反饋控制器,就是通過測量當前水冷伺服缸活塞桿的實際伸出量將這個實際值與期望值進行比較,然后根據比較結果來修正輸入量。中頻熔煉電爐設備廠家。
本專利申請屬于鋼鐵冶金連鑄生產控制技術領域,更具體地說,是涉及一種多流連鑄機末端電磁攪拌位置的實時精細伺服控制方法。背景技術:煉鋼廠連鑄電磁攪拌已成為一種控制凝固組織、改善鑄坯質量的重要手段。世界各國鋼鑄機都普遍采用了電磁攪拌技術。在中國,許多鋼鐵廠都已經采用了結晶器電磁攪拌。然而,對于高碳鋼,鑄坯在二次冷卻中會出現縮孔、v型偏析、中心偏析質量缺陷,偏析缺陷隨著方坯斷面的增大而增加。為了解決高碳鋼的中心偏析缺陷,國內外開展了多種技術研究,其中是重要的是凝固末端電磁攪拌。為了獲得好的攪拌效果,末端攪拌器的安置位置很重要。過早攪拌等同于二冷區電磁攪拌不能起到應有的效果,而過遲攪拌鋼水已經凝固,攪拌已失去意義。因此,錯誤的安裝位置不但對需要解決的問題沒有效果,甚至還有可能起反作用。綜合連鑄機的實際情況,一般認為凝固末端電磁攪拌以安裝在鑄坯未凝固率20%一28%左右的區域比較合適。考慮到連鑄工藝的差異性,一般在上下各1米處再預留2個安裝點,從而使得凝固末端電磁攪拌器安裝位置相對固定,不能隨連鑄工藝參數鋼種、拉速、澆鑄溫度、結晶器冷卻、二冷配水等的改變而變化。中頻熔硅爐設備廠家 中頻熔煉爐費用。河北小型中頻電爐廠
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本發明之所以在rh爐全程不吹氧升溫;在深脫碳后采用al進行終脫氧,并終脫氧值控制在15~40ppm,推薦地終脫氧值在15~32ppm,且測氧一次是在脫碳結束后先進行一次,再次測氧是在加鋁脫氧循環到5min時進行,是由于從鋼質純凈度考慮,rh如果吹氧升溫會產生大量的氧化鋁,故選用lf電極加熱替代;終脫氧值主要從鋼種的需求和生產順行兩方面考慮,如脫氧值大于40ppm,在連鑄坯表面會產生皮下氣泡,這主要是由于鋼水中的氧、碳在凝固時反應產生的,如脫氧值小于15ppm,說明加入的鋁偏多,鋼水脫氧過深存在過量的als,在澆注過程中容易二次氧化,在水口處聚集從而結瘤。本發明與現有技術相比,無需進行鈣處理,通過提高出鋼溫度不低于1670℃、采用lf爐并控制精煉結束時的氧含量、在rh爐脫碳處理不吹氧升溫及脫碳結束后鋼水中氧含量,使澆注爐數提高至不低于5爐,鋁耗量由原來的2~4kg/噸鋼降低至1~,生產成本能降低不低于5%。具體實施方式下面對本發明予以詳細描述:實施例1一種提高方坯連鑄機生產**碳鋼可澆性的方法,其步驟:1)進行轉爐冶煉:控制出鋼溫度1702℃,出鋼鋼水中碳在;2)進行lf爐精煉:采用電極加熱使鋼水溫度達到1643℃。中頻熔硅爐廠家
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