在此基礎上,項目組發明了一步法溶劑熱制備高活性催化劑漿料技術,開發了含水漿料直接擠出制備大尺寸,多孔數結構化脫硝催化劑短流程成套工藝,該產品在200℃~400℃具有高活性,耐磨性及優異的抗壓強度。以自主研發的脫硝催化劑為核心,他們集成了碳酸氫鈉干法噴吹脫硫技術,開發出工業煙氣深度凈化“脫硫+除塵+脫硝”一體化成套工藝和裝備。
終進入鍋爐的尿素溶液濃度是被動跟隨尿素投入量及尿素溶液壓力波動,以阜新金山煤矸石電廠運行數據為例,當負荷上升時,尿素溶液濃度可由4%增至13%。另外,當流化床鍋爐處于低負荷時,分離器人口煙溫較低,脫硝效率快速下降,為保證鍋爐維持排放標準,以阜新金山煤矸石電廠運行數據為例,鍋爐可增加床壓,降低鍋爐N的原始排放。
鍋爐也可采用煙氣再循環,返料器改造,分離器改造等技術手段實現鍋爐脫硝排放運行,具體需參考鍋爐運行現狀。該工藝效率高,裝備簡潔,運行便捷。為脫硫脫硝分別設置兩個相對的專門催化反應單元,效率較高,對工況,指標適應性較強,適應范圍較廣,反應塔空間和催化劑裝填量較小,流程短,設備少,占地面積較小,干法技術不存在濕法技術的結垢,堵塞等一系列問題,固定床結構的運轉裝備和控制系統較簡單。為保證噴霧化效果。
燃煤電站的脫硝系統大多采用高塵布置方式,脫硝催化劑在高溫高塵條件下工作,即使采用非常合理的煙氣流場分配以及規范的運行操作手段,催化劑活性及脫硝能力的降低也在所難免。我國環境保護部發布的《火電廠氮氧化物防治技術政策》(環發〔2010〕10號)明確指出:“失效催化劑應盡可能采用再生技術,無法再生時應進行無害化處理”。
脫硝,除塵實現一體化,減少了占地面積,同時陶瓷纖維的復合結構避免了布袋的撓性,除塵效果更優,同時避免糊袋隱患,其壽命可達8-10年,優于濾袋壽命。該技術在臨渙焦化的應用,完全優于電力行業的排放標準,成功運行一年多的運行數據證明。據陳小通介紹該技術是可以適用于焦化行業煙氣排放治理的高新技術,為焦化行業排放提供了新思路。
能同時除塵脫硫的濕法除塵所替代!。同時避免了該技術的缺點。脫硫“陶瓷纖維過濾催化一體化技術”結合了成熟的“干法脫硫+布袋除塵+低溫SCR脫硝”的工藝優點。耐高溫的過濾器。旋風分離(TSS)以及濕法洗滌技術等。近年來。環保標準中對催化裂化裝置排放煙氣中的SO2 和NOx也作了規定。隨著環保標準對排放要求的提高。靜電除塵技術受到占地面積大。除塵效率不能滿足要求。無法脫除SO 2 和NOx等條件制約。逐步被效率更高。
主要采用靜電除塵器采用單獨凈化粉塵處理技術早期FCCU煙氣治理目前控制催化裂化裝置再生煙氣中二氧化硫和氮氧化物排放的主要措施有:煙氣脫硫脫硝,使用硫轉移劑和脫硝,原料加氫處理。思搏盈的低溫脫硝技術早應用于焦化行業,源自于合肥工業大學張先龍教授的研發團隊的相關技術成果轉化。2015年12月14中創公司一期脫硝系統正式投運。
介紹了寬負荷脫硝改造方案,其主要包括:提高 SCR 入口煙溫技術。供應。各項指標達到或優于設計值運行工程歷經近4個月的穩定催化劑由其子公司滄州中創環保科技有限公司生產該系統是由滄州中創環保工程有限公司總承包實施使用寬溫度范圍催化劑和采用堿性吸附劑脫除煙氣中 SO3技術。為焦爐煙氣脫硝提供了典范。機組需在